SPC 이탈 시 개입 경험 — 원인 분석과 공정 안정화 조치
SPC 이탈에 개입한 경험은 품질 수업 실습에서 관리도에서 이탈 신호가 나왔을 때 원인 분석을 수행한 것입니다. 관리 한계를 벗어난 포인트를 발견했을 때, 먼저 해당 시점 전후의 공정 조건 기록을 확인했습니다. 이탈 전에 원자재 배치가 바뀌었던 것을 발견했고, 그 배치를 사용한 구간과 이탈 구간이 일치하는 것을 확인했습니다. 이 경험에서 배운 건 SPC 이탈은 공정 그 자체보다 입력 조건 변화에서 오는 경우가 많다는 것입니다. 개입 후 조치는 의심 배치 사용을 중단하고 이전 배치로 복귀했으며, 이후 수치가 안정화되는 것을 확인했습니다. 관리도를 보는 것만큼 이탈 원인을 빠르게 추적하는 능력이 공정 능력 유지의 핵심이라고 생각합니다. 이탈 이력과 조치 내용을 기록해두면 유사 상황에서 대응 속도가 빨라집니다.