WIP 흐름 데이터 분석 후 예방 정비 창을 비피크 구간으로 재배치해 다운타임 영향 최소화
제조 일정과 장비 다운타임을 조정한 경험은 인턴 중 WIP(재공) 흐름을 분석하는 과제에서 나왔습니다. 특정 장비의 예방 정비(PM) 일정이 생산 피크와 겹쳐 병목이 반복되는 패턴을 발견하고, PM 창을 비피크 구간으로 옮기는 방안을 제안했습니다. 생산 로그 데이터를 시각화하면서 어느 시간대에 해당 장비 수요가 집중되는지 파악했고, 장비별 가동률 히트맵으로 분석 결과를 정리해 공유했습니다.
가동률이 낮은 주말 야간 창에 PM을 재배치했을 때 해당 주의 WIP 지연 건수가 줄었고, 이 결과를 수치로 비교해 팀에 보고했습니다. 이 경험에서 일정 최적화가 데이터 기반 분석에서 시작한다는 것을 배웠습니다.